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DU型橡膠水平帶式真空過濾機(jī)應(yīng)用及改造(二)

3.1進(jìn)料端濾布漏料改造:


  3.1.1原因分析:


  改向輥與壓布輥濾布兜角(θ1)小,進(jìn)料量一旦增大壓布輥的料液就會(huì)高出濾布圍堰,料液就從濾布的圍堰低點(diǎn)流出,造成物料損失,使周圍地面、設(shè)備衛(wèi)生臟。


  3.1.2改進(jìn)措施:


  1、調(diào)節(jié)壓布輥使其壓緊濾布及橡膠帶,增加與濾布和膠帶貼合力,盡量不讓物料從壓布輥處漏出來。


  2、在改向輥與壓布輥之間機(jī)架的梁上增加一調(diào)節(jié)輥,以增大濾布的兜角(使θ2>θ1)。


  3.1.3改進(jìn)效果:


  通過上兩項(xiàng)調(diào)整后,在濾布運(yùn)行時(shí)物料很難從改向輥和壓布輥間的濾布漏出,F(xiàn)場(chǎng)面貌明顯改觀,增加進(jìn)料量,從而提高了產(chǎn)量。


  3.2濾布窄,料液漏損:


  3.2.1原因分析:濾布窄,濾布一旦跑偏,兩側(cè)擋板不能有效折起濾布,造成料液從擋板與膠帶接縫處漏出(外漏)。一些漿液從濾布邊被吸到膠帶溝槽進(jìn)入真空盒(內(nèi)漏),嚴(yán)重的會(huì)堵塞真空盒和接管,造成洗滌和脫水差,嚴(yán)重的會(huì)造成堵閃蒸、產(chǎn)品質(zhì)量下降等一系列問題。


  3.2.2改進(jìn)措施:我們將濾布寬度由2030mm改為2100mm,即使濾布有所跑偏,濾布圍成的圍堰深度也能防止側(cè)漏。


  3.2.3改進(jìn)效果:改進(jìn)后,即使濾布跑偏,也不會(huì)發(fā)生料漿漏損,真空盒不再堵塞。


  3.3濾布調(diào)偏難的處理:


  3.3.1原因分析:通過觀察濾布跑偏的原因兩臺(tái)帶機(jī)大體有五種情況:


  1、兩端改向輥不平行,形成濾布寬度方向一側(cè)緊、一側(cè)松,緊邊受力大,松邊受力小,從而導(dǎo)致濾布跑偏。


  2、由于整體濾機(jī)機(jī)架的制造或安裝的原因,上、下機(jī)架不是規(guī)則的矩形,雖然端輥平行,但它們的中位線不重合,在濾布不跑偏的情況下,造成跑偏假象。


  3、濾布水洗再生不好,濾布粘料使輥?zhàn)诱沉,?dǎo)致濾布打折跑偏。


  4、托布輥軸向與濾布運(yùn)行方向不垂直,使濾布發(fā)生跑偏。


  5、物料在濾布上分布不均,造成膠輥跑偏,從而造成濾布跑偏。


  3.3.2改進(jìn)措施:


  1、對(duì)濾布朝一固定側(cè)跑偏的現(xiàn)象,必須調(diào)節(jié)改向輥,不能長(zhǎng)期以糾偏輥偏轉(zhuǎn)一定角度來調(diào)節(jié),否則,會(huì)使接近開關(guān)、電磁閥線圈長(zhǎng)時(shí)間通電損壞。


  2、機(jī)架由于制造或安裝時(shí)沒有到位,通過調(diào)整機(jī)架變形量,同時(shí)盡量調(diào)整輥筒中位線重合度。


  3、將濾布沖洗干凈,防止粘料


  4、保證進(jìn)料器下料均勻,確保濾餅厚度一致。


  3.3.3改進(jìn)效果:通過調(diào)整,跑偏在可控范圍內(nèi),自動(dòng)糾偏功能穩(wěn)定。


  3.4托輥、改向輥、糾偏輥改造:


  3.4.1原因分析:


  1、一些托輥,軸兩段有軸承,軸外是輥筒,兩端有油封但無壓蓋,造成油封不穩(wěn)定,安裝時(shí)一次性加入了潤(rùn)滑脂,托輥長(zhǎng)期轉(zhuǎn)動(dòng),潤(rùn)滑脂不斷損失,軸承內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)空隙,料液很易進(jìn)入軸承內(nèi),軸承長(zhǎng)期浸泡腐蝕損壞;


  2、改向輥、糾偏輥為輥兩段帶軸承,用軸承座安裝,既無油杯也無油封,也是安裝時(shí)一次性加入了潤(rùn)滑脂,軸承損壞的方式同前。


  3.4.2改進(jìn)措施:


  1、首先將軸承的軸封端加油封,保證軸承內(nèi)潤(rùn)滑脂不跑損,外界的漿液進(jìn)不了軸承,以提高軸承運(yùn)行壽命。


  2、輥?zhàn)佑休S承座的,將在其蓋板上或軸承座上增加油杯,確保盒內(nèi)軸承能定期潤(rùn)滑保養(yǎng)。


  3.4.3改進(jìn)效果:


  改后輥?zhàn)拥氖褂脡勖黠@提高,現(xiàn)將改造前后輥?zhàn)訖z修情況做一下對(duì)比:


  3.5糾偏接近開關(guān)改造:


  3.5.1原因分析


  1、糾偏接近開關(guān)處在水份較大的環(huán)境中,電源電壓又是220V存在較大人身安全隱患。2、糾偏接近開關(guān)安裝在濾機(jī)下層濾布邊沿,水份較多,感應(yīng)頭、接近桿易被物料粘住,影響接近桿動(dòng)作。


  3.5.2改進(jìn)措施:


  1、將220V電壓改變?yōu)?4V安全電壓,消除安全隱患。2、由于帶機(jī)前部垂直段濾布水份較少,將糾偏接近開關(guān)安裝在該處的濾布兩邊,有效消除了液態(tài)物料干擾。


  3.5.3改進(jìn)效果:


  1、安全電壓的引入,從根本上消除了安全上的后顧之憂。2、將糾偏感應(yīng)觸桿的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,安裝位置進(jìn)行挪動(dòng)后,糾偏故障發(fā)生率大大減少。


  3.6洗布槽及噴槍改造:


  3.6.1原因分析:


  1、洗布槽是平底,洗下的物料不能及時(shí)流出,造成槽內(nèi)集料太多;2、洗布槽上噴槍安裝口無固定、無密封,經(jīng)常漏水,現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生差;3、由于噴槍較長(zhǎng),安裝及拆卸噴槍較困難,必須兩人配合。


  3.6.2改進(jìn)措施:


  1、將洗布槽由平底改為具一定斜度的楔形底;2、噴槍用法蘭安裝;3、增加噴槍安裝滑道。


  3.6.3改進(jìn)效果:


  1、槽內(nèi)集料消除;2、噴槍在箱體上的安裝采用法蘭,增強(qiáng)了水密封效果,法蘭漏水消除;3、在洗布槽內(nèi)安裝了噴槍滑道,使安裝及拆卸噴槍比較方便。


  3.6糾偏氣囊安裝支架改造:


  3.6.1原因分析:


  1、糾偏氣囊固定支架鋼板太薄。2、氣囊兩端板無筋板,焊縫處所受力矩大,運(yùn)行中兩端板均向外張,造成斷裂。


  3.6.2改進(jìn)措施:


  1、將原固定支架鋼板加厚。2、在兩端板外增加筋板。


  3.6.3改進(jìn)效果:


  經(jīng)過改造氣囊支架結(jié)構(gòu)牢固,氣囊運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到了預(yù)期效果。


  3.7濾餅刮料器改造:


  3.7.1原因分析:1、刮料裝置結(jié)構(gòu)不合理,刮刀與濾布貼合縫隙偏大,物料不但刮不盡,而且物料受到刮刀意外碾壓,影響了后續(xù)洗布效果。2、隨著濾布的加寬,刮料裝置兩邊重錘磨擦濾布邊沿,特別是濾布跑偏時(shí)磨擦加重,濾布容易被掛傷。


  3.7.2改進(jìn)措施:1、將刮板式刮料裝置拆除,用不銹鋼絲刮料代替刮刀,由于催化劑濾餅較松散,鋼絲刮料效果好,而且避免了刮刀碾壓物料。2、在鋼絲壓緊和張緊兩個(gè)方向上,制造了一簡(jiǎn)易裝置較好解決了日常鋼絲壓實(shí)、張緊的問題。


  3.7.3改進(jìn)效果:刮料改用不銹鋼絲后,刮料效果明顯改善,而且避免了刮刀碾壓物料,洗布效果增強(qiáng)。




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